煅烧炉余热的综合利用
1 理论计算
1.1 公司生产及生活所需热量计算 (1)沥青熔化所需热量〔1〕
Q熔=G沥〔Cp固(t1-t0)+Cp液(t2-t1)〕/T
=14000×〔1.34×(95-0)+1.67×(195-95)〕/=171675kJ/h
式中:
Q熔—沥青熔化所需热量,kJ/h; G沥—每天所需熔化沥青的质量,kg; Cp固—固体沥青比热容,kJ/(kg〃℃); Cp液—液体沥青比热容,kJ/(kg〃℃); t1—沥青熔化时温度,℃; t0—冬季沥青常温,℃; t2—液体沥青应达到温度,℃; T—沥青熔化时间,h。
(2)沥青排除水分的蒸发热
Q蒸=〔G水C水(100-t0)+G水C蒸〕/T
=〔14000×5%×1.0×100+14000×5%×539〕/1 =447300kJ/h
式中:
1
24 Q蒸—排除水分蒸发热,kJ/h; G水—沥青内水分的质量,kg; C水—水的比热容,kJ/(kg〃℃); t0—冬季沥青常温,℃; C蒸—水的蒸发热,kJ/kg; T—脱水时间,h。
(3) 混捏糊料所需热量
制糊车间有两台混捏锅,每小时生产两锅糊料,每锅糊料重1600kg,配比如下:
煅后石油焦(73±2)%、沥青(27±2)%;
煅后焦质量G1=1600×73%=1168kg、沥青质量G2=1600×27%=432kg。 2台混捏锅每小时糊料消耗的热量:
Q糊=2〔G1C焦(t3-t0)〕
=2×〔1168×3.09×(150-0)〕 =1082736kJ/h 式中:
C焦—煅后焦平均比热容,kJ/(kg〃℃); t3—混捏时糊料温度,℃; t0—冬季常温,℃。
(4)采暖用油需热量
Q暖=G载C油×(t5- t4)
=10000×4.18×0.85×(80-60)
2
=710600Kj/h
式中:
G载—导热载体质量,kg; C油—导热载体比热容,0.85 C水; t4—导热油回口温度,℃; t5—导热油出口温度,℃。
(5)散热损失
(a)沥青槽散热损失量
Q散1 =n×A×d×(t6- t0)
=4×20×41.8×(60-0)
=2000KJ/h
式中:
n—沥青槽数;
A—外表散热面积,m2,下同;
d—容器表面的散热系数,kJ/(m2〃℃〃h),下同; t6—容器表面温度,℃,下同; t0—冬季温度,℃,下同。
(b)氧化分厂反应池散热损失量
Q散2 = A×d×(t6- t0)
=20×41.8×(60-0) =40128KJ/h
(c)各种管道、混捏锅等散热损失
Q散3=240000KJ/h(实践总结)
3
Q总散= Q散1+Q散2+Q散3=480768KJ/h
(6)共需要总热量
Q总= Q熔+ Q蒸+ Q糊+ Q暖+ Q总散
=23079 KJ/h
假若高效有机热载体炉热效率为65%〔2〕,则 总需热能=Q总÷65%=4.45×106kJ/h。
有机热载体炉热效率为65%〔2〕,参照山东华源锅炉有限公司数据。 1.2 热能的提供
我公司煅烧炉采用石油焦自身挥发分加热,每罐排料量60kg/h,共24罐,总排料量1440kg/h,投入产出率以75%计算,则需投入生料量1920kg/h,原料组分中水分8%,挥发分10%,碳烧损5%,其他2%,形成进入集中烟气道的烟气量为:
V水蒸汽=1920×8%×22.4/18=191m3/h
V挥发分=1920×10%×22.4/6.33×5.016=3411 m3/h V炭烧损=(1920×5%×22.4/12)/21%=853 m3/h
式中:
6.33—挥发分平均相对分子质量;
5.016m3/m3—单位体积挥发份完全燃烧生成烟气量; 21%—空气中氧气含量。
V烟总=V水+V挥+V损=191+3411+853=4455m3/h
4
经分析烟气主要成分、比热容如表1所示[2]。
Cp900=2.19×17.5%+1.7×10.6%+1.47×2.01%+1.38×69.8%
=1.58 KJ/(m3〃℃)
Cp280=1.88×17.5%+1.55×10.6%+1.36×2.01%+1.31×69.8%
=1.44KJ/(m3〃℃)
Q烟= V烟(t进Cp900- t出Cp280)
=4455×(900×1.58-280×1.44) =4.57×106KJ/h
式中:
Q烟—烟气提供的热量,kJ/h; V烟—烟气总体积,m3;
t进—有机热载体加热炉进口温度,℃; t出—有机热载体加热炉出口温度,℃; cp900—烟气900℃平均比热容,kJ/(m3〃℃); cp280—烟气在280℃平均比热容,kJ/(m3〃℃)。
表1烟气主要成分
成分 CO2 H2O O2 N2 5
体积比/% 17.5 10.6 2.01 69.8 1.38 1.31 900℃时的比热容/(kJ/m3〃℃) 2.19 1.70 1.47 280℃时的比热容/(kJ/m3〃℃) 1.88 1.55 1.36 根据热平衡计算和生产实际情况,选用两台2.5GJ高效有机热载体炉,既能满足总公司现实需要,又为将来其他供水等需要留有余地。
2 系统改造方案及实施过程
2.1改造方案
原排放系统不变,将原烟囱加高12m,达40m,在煅烧炉集中烟道的另一侧,预建一条引热烟道,串联有机热载体炉,为不影响煅烧炉的正常生产,采用不停炉热砌新工艺,用耐火弯头外接引热烟道闸板,直接导入有机热载体炉,整个对接工作仅需4h;原生产管道、设备保留延用(包括炭素分厂、氧化分厂);加装300m采暖管道供办公楼采暖。
2.2改造后供热系统主要设备
1)2台高效有机热载体炉; 2)1台注油泵; 3)1台储油罐; 4)2台膨胀槽; 5)3台热油泵; 6)过滤器; 7)仪表; 8)阀门;
9)用热设备:4台沥青熔化池,1台沥青高位槽,2台混捏锅,氧化分厂4台反应池,采暖设备及输送管道。
6
2.3调试运行步骤
向管道系统注油——冷运行——打开引热烟道闸板——关闭原烟道闸板——调节烟气温度(负压)——脱水、脱羟馏分(接热油升温曲线控制)——升温——通入用热设备 3 高效有机热载体炉使用效果
(1)节能增效:
高效有机热载体炉取代原2台2.5GJ加热热油炉(另作扩产供热)作为供热热源,节省人员、物耗,节煤2000t,减少向大气排放废气2000m3,其中:50t SO2,10t烟尘,节省在岗人员50%,季节工25人/年。
(2)提高产品质量:
改造后,有机热载体出口温度控制在(200±5)℃,进口温度控制在(190±5)℃,沥青槽熔化温度为(190±5)℃,出糊温度为150~160℃,改善了熔化沥青的指标(见表2)。
表2改造前后熔化沥青指标对比
指标 熔化温度/℃ 水分/% 软化点/℃ 挥发分/% 沥青粘度/Pa〃s 改造前 170~180 改造后 185~195 0.5 0 86.5 95 61.3 59.2 3.27~2.85 2.95~2.65 4 结语
7
高效有机热载体炉利用煅烧炉余热可行,可用于熔化高温沥青、改质沥青。经改造,生产的自动化程度提高,降低了生产成本,提高了石墨制品的质量,并使炭素分厂新开发生产的贫油糊质量稳定,为氧化分厂生产仿不锈钢型板等高品质产品铺平了道路。
作者简介:高扶民男1968年生,大专学历,现在马头铝业集团有限公司炭素分厂工作。 作者单位:河北省马头铝业集团有限公司,河北邯郸马头镇056046 参考文献: 〔1〕
M〕,长沙:湖南大学出版社,19:461998(6):44
8
2〕陈蔚然