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电动车用铅酸蓄电池正极板一致性的影响因素和过程安全控制

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电动车用铅酸蓄电池正极板一致性的 影响因素和过程安全控制 文◎ 王永胜孔祥胜 摘要:分析了电动车用铅酸蓄电池正极板化成过程中的控制要点,并重点分析了温度对化成效果 及生产过程的安全性的影响,以及控制温度的主要措施。 关键词:铅酸蓄电池;正极板;PbO ;一致性:安全控制 1 前言 家探讨。 提高正极板PbO 含量及一致性 2 电池充放电配组过程的 是电池过程控制的核心。 电动车电池单格组合一致性 3极板化成过程PbO 控制 差,放电时以最低容量单格电池 反应 为基准,不仅造成组合容量差, 电池放电时综合反应式为: 要点 而且在生产的充放电过程中投入 PbO2+Pb+2H2SO4=2Pb— 极板充放电时综合反应式为: 产出率低,造成回充较多。电池 SO4+2H20 PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4 配组合格率低的原因一般为: 对电动车电池的充放电配组 +2H20 (1)二氧化铅含量一致性低 过程,一般方式都采用三充两放 正极活性物质PbO 的形成 或离散性大。 或四充三放,特殊情况下采取更 机理:从板栅筋条最接近电解液 (2)重量搭配不合理,单格 多循环。循环意义在于:对极板 的地方开始,然后向极板内部以 极板重量极差大。 内PbO 适当提高和均化,经过 不规则的网络形状扩展,最后达 (3)极板放置时间长,板板 循环达到稳定状态,提高电池单 到极板的表面;在极板内部,被 内部硫酸盐化。 体、单格的一致性,对配组影响 PbO 包围的PbSO 到化成的中 (4)负板产生部分氧化,负 最大的就是正板PbO,含量的一 期以后才能逐步化成为PbO , 板氧化铅超标。 致性。由于极板在不同化成槽生 而表面上结晶颗粒粗大PbSO 根据多年的经验,由于负极 产加上生极板的偏差,特别是北 由于化成比较困难,到了化成后 板采用了浸渍硼酸工艺、极板机 方冬季和夏季的温差等因素造成 期才开始转化。 称配组工艺和极板安全库存 PbO,偏差在3%~1 2%左右。一 从初期到中期,PbO、3PbO・ 后处理等,影响因素主要是电池 致性好,配组工序时间少:一致 PbSO ・H20、PbO・PbSO4转化 极组正极板PbO,一致性差。以 性差,配组投入产出率低。大量 为PbSO 。 下根据现场经验进行总结,供大 的回充电池甚至降级使用。所以 (1)化成初期:PbO、3PbO・ 2012第_1期圈 研究与羿泼 _ 鲺 -一一 PbSO4・H20、PbO・PbSO4等物 PbO2:80%~90%;PbS04≤ (1)温度高:加快电解液对 质先于PbSO 进行阳极氧化, 3%,含水率0.5%以下。 流,扩散系数、粘度都发生变 生成0【一PbO (因在pH值较高 电解液的密度、温度、液 化,都有利于硫酸的扩散,减小 的介质中),此时‘Po2> ̄PbQ2,氧 量、电解液中的杂质及含量对化 浓差极化,降低电解液电阻。但 不能析出,并生成H。。 成过程及化成质量有很大的影 表面易形成粗大的PbSO 层, (2)化成后期:上面的物质 响。PbO 控制化成过程中的一 从而影响正极板的化成,表面 不断减少,极板内pH值逐渐下 致性措施见表1。 出现白色斑点:同时,由于溶 降,PbSO 开始氧化,生成 液电阻的下降,促进化成电流 13-PbO (酸性介质中),同时槽 4温度对PbO 离散性的影响 分布不均匀:温度升高,将会 压超过析气过电位析出O 。 目前很多厂家为提高PbO 影响气体发生的过电位,在铅 正极:碱式硫酸铅8 h后基 含量都采用放电工艺,从以上可 电极上,中等电流密度的情况 本完成,PbO在1 0 h后基本完 以看出温度是影响PbO,离散性 下,电解液温度每升高1℃, 成,化成6 h后才出现B—PbO 。 最重要的因素,控制温度是保证 氢过电位下降2~3 mV,正极 极板化学成分应达到下列要求: 化成效果的关键。 上同样降低析氧过电位,二者 表1化成PbO 一致性措施 问题 现象 原因 措施 正极板与母体连接不良,电阻大。 快速拔动每一片正板,直到正板极耳 正极板与母体连接处有大量的气泡冒 处有2~3 S的气泡冒出就好。 阴阳缸出,但负板没有反应。正极板下极耳 把整槽极板反充电5~10 min,再正 会有严重的缺损存在。 正极板插在了正母体上,没有反插。 充。如果还有阴阳缸存在,可以重复 反充电动作。 充电8 h内正极板变色不明显或还是 短路处有连续冒泡现象,根据此现象 死缸 原色。 缸内正负极板有严重短路存在。 要可以找到短路处,排除短路,切记 充电8 h后正负极板都没有冒泡反应。 尽可能不动正板。 串联脚伸入电解液处有大量的气泡冒 串联脚与母体脱落,造成很大的电阻 重新连接串联脚和母体,同时舀去部 脱脚 出,大量蒸汽升起,同时电解液温度 或拉电弧现象,致使电解液温度升 分电解液,补充冷电解液,便缸内的 很高。 高。 电解液温度降到3O℃左右。 断过桥串联过桥拉电弧断裂。 过桥连接不良,造成大电阻产生。 重新焊接。 极板与母体接触不良。(正极板不变 黑或比其他的黑淡) 同阴阳缸第一解决方法。 充电8 h后,单只缸内有些极板有反 反应不应(冒泡),有些没有反应(不冒泡)。 正极板分布不均。 重新调整正板分布,但必须在第2天 均 调整。 没有反应处有微短路存在。 排除微短路就可。 同一槽有些缸己经有反应但有些没有 缸内电解液密度不一致,超出了± 调整电解液密度,保证每缸的密度误 反应(冒泡)。 O.005 g/cm的误差标准。 差在保证范围内。 短路 局部会有气泡连续冒出。 正负极板碰在一起,或者有余膏卡在 抽出负板,查看短路处,修整后插入, 正负极板之间。 尽可能不动正板。 正极板颜色偏黑。化验检测PbO 含 在排除短路时抽出的坏正极板,没有排除短路时尽可能不动正版。就算要 PbO 量高于标准要求。并且正极板容易疏 补入相对数量的极板。 动,必须有极板或板栅补入。 含量高松脱落。 (此问题无法返工,只能预 槽缸内电解液温高于50℃,加剧了 给电解液通风降温,最好的办法是减 防为主) 极板的电化学反应。 少正极版数量,减小充电电流。 团201 2 第 期0… 。 渤自行车 问题 现象 原因 措施 充就可以了。 正极板在出槽时与负极板碰在一起或 这种现象是个别的,只要短路时间回 出槽前缸内有严重的短路存在。 槽缸内电解液温度低,影响到极板的 这种现象是成批次的,加大充电电流 电化学反应。 (此现象会成批的,并 可以达到升温的目的。 且会有很多半化极板出现。) Pb02 正极板颜色偏红。化验检测Pb02含槽缸内电解液温度低,影响到极板的 极板入槽时电解液的密度须在 含量低量低于标;隹要求。 物质转化反应。 (此现象会出现个别 1.045 4-0.005 g/cm标准内,初充电应 和成批的,并且会有很多半化极板出 该在1 035 4-O.005 g/cm,出片时在 现。) 1.045 4-O.005 g/cm。 充电电流达不到实际要求或者电流设 此现象会有大量半化片出现,延长充 定有误。(此现象会成批的,并且会 电时间。 有很多半化极板出现。) 极板变形造成与母体接触不良。 花 片正极板上有白色 faLl胃 ̄-,与正常色有明正极板多插,根据花白程度分22 h、16 h、4 h进 行回充电。 造成单片极板I ̄/Jib小。 电解液密度低,导致电化学反应不完全。 (半化显的区分。 (有全自的、块状的、雪 片) 花碎的) 花片(半化片)。 正极板上有白色铅膏,与正常色有明 显的区分。 (有全白的、块状的、雪 花碎的) 都加速析气。析气增多,活性 物质间、活性物质与板栅间粘 接力下降,降低了极板的机械 强度,易脱落铅膏。 (2)温度低:粘度大,扩散 系数小,其结果使部分铅膏物质 不能完全转化,特别是负极板上 的金属铅只能沿着对硫酸扩散有 利的方向上发展,彼此之间连接 不良,使活性物质成为比较疏松 影响到蓄电池的电性能,同时因 其过程产生氢气,造成此工序存 应采取的主要措施有: (1)对化成槽采用板栅升温 在严重的火灾隐患。在化成过程 (剪掉假极耳)保证化成起步温 度的一致。 (2)必须保证各槽风速,采 中因为形成刺鼻的酸气,此过程 如不及时地进行处理,造成环境 恶劣,工人在此环境下无法工 作,如开风机进行排除就会出现 用无级变频调速风机控制系统, 增加了槽温监控变频控制装置; 为了保证槽温,真正实现自动化 操作,我们自主开发了槽温控制 变频系统,根据每个槽缸的每个 化成槽内温度过低,不利于化成 质量的控制,造成不得不人为根 据化成阶段出现进行槽温控制, 的膨胀状态,造成活性物质严重 脱落;同样,正极的活性物质也 易脱落。 温度为35~45 oC化成最 导致极板的质量离散型加大。同 时在化成中期过程温度较高,此 时产生的氢气浓度加大,在风机 运行过中,一旦出现极板间短路 现象就容易造成明火,导致火借 阶段的温度,设定不同的风机变 频,能够及时抽掉化成的酸气和 氢气,既保证了工艺要求又能够 及时处理掉酸气,保证了环境, 佳,设计一般为70、90、1 00、 1 30缸,特别是目前大多采用负 压联合中和塔装置,化成两头温 度和中间温度差别在5~20。C。 同时使化成的产品合格率得到很 大的提升。 风势沿玻璃钢风管抽到酸雾中和 塔,结果造成严重的火灾。一旦 出现火灾就造成充电线烧毁,而 (3)根据整体温度情况将中 间盖板隔断式打开(根据现场情 况和冬夏季气温)。 两头槽缸一侧采用聚氨酯进 (下转第29页) 在化成过程中槽温的控制极其重 要,它不仅影Ⅱ向着化成极板的一 致性,而且转化的好坏都将直接 充电线一旦形成短路就出现极板 持续的放电,加大火势使火灾更 加严重。 .12012第 期圜 研究与羿发_|l --_一 能存在非线性关系。 加有利于腐蚀阻抗的增大,Bi含 Sources,36(1991):57-67 铅锑合金板栅制成的电池的 量的增大对腐蚀阻抗的提高不利。 2.S.Zhong,J.wang,et a1.Influence 自放电要比铅钙合金大得多,而且 (2)高Sn:Ca比合金的腐蚀 of Alloying with Bismuth on elec- 在充电期间会加大负极氢气的析 阻抗大于低Sn:Ca比的合金,Sn trochemical behaviour of Pb-Ca.. 出,充电效率下降,对电池的安全 含量的增大有利于腐蚀阻抗的提 Sn grid alloy.Journal of Power 性造成一定的影响,水的损失将造 高,但Ca含量不宜过低,否则会 Sources,66(1997):107-1 13 成电池寿命的下降。铅钙合金的析 降低析氢电位。 3.D.M.Rice.Effect of Bismuth on 氢过电位比铅锑合金的析氢过电 (3)加Ag合金的析氢过电位 the electrochemical performance of 位高60~150 mV,因而其析氢情况 远远高于Pb—Ca—Sn—Al四元合 lead/acid batteries.Journal of Pow— 大大减弱。加Ag合金的析氢过电 金,适合于作免维护电池的板栅 er Sources,28(1989):69-93 位比铅钙四元合金显著提高,当 材料。加Bi合金当Bi含量为 4.D.Pavolov.A.Dakhovoche.T.Ro— Ag含量为0.0037%B ̄,析氢电位 0.0192%B ̄,析氢电位类似于铅钙 gahev.Influence of Arsenic、Anti- 提高457 mV。加Bi合金中的Bi 合金,当Bi含量高达0.0617%时. mony and Bismuth on the proper- 含量应该控制在0.019%左右。 析氢电位降低了大约200 mV。 ties of lead-acid battery Positive 4结论 参考文献 Plate.Journal of Power Sources,30 (1990):1 17-129 (1)力口Ag,Bi的Pb—Ca—Sn—Al 1.N.Papageorgiou,M.skyllas-kaza- 5.D.Rulectivity.Ion selectivity and 合金耐腐蚀性能大大提高,失重分 COS.Effect of Bismuth on the Cor- Dif.fusion Potentials in Corrosion 析结果表明五元合金的失重比四 rosion Behavior of Lead in Sul— Layers.Journal of electrochem.Soc. 元合金低20%左右, 含量的增 phufic acid.Journal of Power March 1973 一— 一一--’一一--+一-—●一一—●一一--+_一--●一一--●一----卜 (上接第26页) 行保温,盖板尽可能封闭。 二是采用现场安装过电流、 效果验证: 同时为了防止火灾事故的我 短路保护装置和充电机改造断路 设备关键点的温度可实时监 们做了如下的改造: 器。 测,温度过高时发出报警声响, 一是增加了线路保护装置。 达成以下效果:短路线路断 提醒值班人员及时的处理,更为 存在问题:从电池至充电机 开,切断电池对短路点的二次放 设备管理提供数据支撑。 数10 m长的充电导线没有任何 电的回路,避免蓄电池因充电导 过电流及短路保护设施,由于蓄 线短路过放电,保证充电设备及 5结论 电池和充电机均为电源,当充电 充电线路的运行安全:并设置了 极板化成质量受多方面影 线路出现短路时,蓄电池会向短 充电线温度监控装置。充电线温 响,特别是电动车极板化成,目 路点二次放电,电流在极短时间 度监控装置原理是:安装温度自 前充电工艺已经非常成熟,必须 内不可控制地迅速增大并产生大 动巡检系统,对关键点安装热电 对生产过程细节严格控制,特别 量的热量在短时间内将充电导线 阻,实现监测温度的变化,当温 是温度控制,同时必须采取相关 烧毁,严重的将发生不可想象的 度大于正常运行值时,设备发出 安全措施,这对电池配组及安全 后果。 报警提醒。 生产会起到事半功倍的效果。 凰~2Q 第 0,… 

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