车工 201 2  况下不同样品流量参数的相对差异,该差异值在某一 环境的一致性。按照设计规范制作的孔板流’精度范围内为合格。 3.2高温可靠性验证方法 用则避免了涡街流量计温度使用,而且 试验使用,精度在试验允许范围内。 EGR阀为铝合金结构,高温可靠性的衡量是将E— 3)该套试验装置顺利完成了EGR流通‘ GR阀调节到开口最大位置,将进口温度调节在500℃ 试验及500℃高温可靠性考核试验任务,本 左右,然后在高温环境下持续2 arin。最终通过调节电 测取数据具有可重复性,完全满足了对比试 流大小来调节EGR阀是否还能活动自如。 要求,最终被客户认可。 参考文献 [1]杨世铭,陶文铨.传热学[M】.3版.北京:高等教育出 338—339. 4结论 1)所设计的三通结构,在试验台架点火后的1 rain 内,让高温燃气排空,避免了高温燃气直接进入EGR 阀,然后逐渐关闭旁通,解决了EGR阀流量小的问题。 2)所设计的冷却板内水流采用自低向高流向,使 [2]黄素逸.动力工程现代测试技术【M].武汉:华中科技 2001:220—222. (收稿日期:2 得换热能力提升,保证了模拟试验与EGR阀实际运行 (上接第42页) NEDC综合循环主要由4个城市循环和1个城郊 速油耗则对整个循环过程中的怠速油耗进行 若无起停技术,减速中油耗占 循环共同构成 ,其中燃油消耗降低也主要由怠速燃油 表5进行分析,消耗降低和减速燃油消耗降低2部分构成。 中消耗量1.73%,怠速占约6.67%;起停系统走 在整个循环工况的第1个UDC循环中,汽车起动 减速部分占约1.13%,而怠速部分占约0.93% 后开始怠速,这个阶段起停系统不起作用,同样是由于 停技术重点对怠速油耗进行优化。 在激活时间(Activation time)设置80 S后起停系统才 通过使用起停技术,以NEDC综合循环 开始工作。区别于单独的EUDC循环工况,对应图2中 价指标,该车型可以在现基础上降低油耗6%一 工况10起停系统也开始作用,即整个循环中除初始阶 过使用起停技术后,将可以更好地满足第3 段外其余时间起停系统均发挥作用。相应地也会对整 限值。 个NEDC循环油耗进行优化,这也与图1描述反馈的 实际应用相符合。 参考文献 [1]魏广杰,吴琼,涂安全.汽车发动机起停技术研究及应』 华大学学报:自然科学版,2011(5):20—23. [2]仇玉林,王贵用.整车动力性与燃油经济性的分析预测【 动力装置,2oo8(5):26—3O. 4结论 综上,在整个循环中油耗降低主要由怠速断油和 减速断油2部分对油耗进行优化,减速断油中只是针 [3]余志生.汽车理论 ].北京:机械工业出版礼,2000:38一 (收稿日期:: 对相应工况中的减速/离合器脱开部分进行优化,而怠 一62—