维普资讯 http://www.cqvip.com 技术改造 SMAII.HY1)R0 POWER 2007No4,Total No136 界牌水电厂1号发电机定子改造铁损试验 熊东亮(江西省界牌枢纽管理处 江西鹰潭335000) 【摘要】针对界牌/r- ̄)-1号发电机多次出现的定转子轻微扫膛现象,对其进行检修,详细介绍了改造后的定子铁损 铁芯试验试验原理试验方法 试验前的准备、试验方案的确定、试验过程以及试验结果。图2幅,表2个。 【关键词】定子改造1概述 2铁损试验 2.1试验目的 江西省界牌枢纽管理处水电厂(简称“界牌水 电厂”)位于江西省信江中下游,设计单机容量为 10MW的灯泡贯流式水轮发电机组2台。水轮发电 机组由天津发电设备总厂制造,机电设备由广东水 电安装公司安装,2002年8月18 El正式投产运行。 对于在施工现场进行定子铁芯叠片的大型发电 机,叠片叠合组装完成后需进行铁芯损耗试验。目 的:1)测定铁芯单位重量损耗,检查硅钢片的制 造工艺和质量是否符合设计的单位重量损耗。2) 测量铁芯轭部和齿的温升,检查定子铁芯在安装过 程中是否存在质量不良,有无因片间绝缘损坏形成 由于库区淹损问题,蓄水位比设计降低了2m,单 机运行时最大出力只有7MW。 2O04年9月l号发电机多次出现异常,当时水 机竖井内冒出胶木气味,发电机火警电铃响,机组 运行声音异常,立即停机检查,发现定子一Y方向 定转子有轻微扫膛现象;为彻底解决此类铁芯松动 问题,2005年5月将l号发电机进行拆机改造,实 施厂家为天津市天发重型水电设备制造有限公司, 改造项目主要有: 铁芯局部短路过热及有无铁芯各部位置温升超过规 定值,从而综合判断铁芯制造、安装质量是否良好, 为发电机进行下一道工序的安装提供重要依据。 2.2试验的基本原理 定子铁芯上缠绕若干个励磁绕组,绕组接通交 通电源,在定子铁芯中产生一定强度的交变磁场, 铁芯将产生涡流损耗和磁滞损耗,使铁芯发热。测 1)更换全部定子铁芯硅钢片,新换的定子硅 钢片其鸽尾槽采用双面与定位筋鸽尾相配合的鸽尾 槽形,承载能力比原硅钢片增大一倍。 2)更换所有鸽尾筋,安装过程中严格控制鸽 尾筋的安装半径、弦距等参数。 3)采用76根8.8级高强度的拉紧螺杆,原设 计拉紧螺杆采用20号钢材,此材料的机械性能指 标较低,其屈服限只有20~23kgf/II ,而改造后 的拉紧螺杆屈服限达64 ̄f/Il 。 量铁芯温升,并根据试验数值计算出单位重量铁芯 损耗。把温升和单位重量铁芯损耗折算成标准磁通 量(1.oT)下的数值,并与硅钢片制造厂所提供的 单位重量铁芯损耗设计值和国家相关标准规定进行 比较,从而达到判别铁芯制造、安装质量的目的。 2.3相关的国家标准规定 1)国标GB50150---91规定,铁损试验采用0.8 ~1.0T的磁通密度进行试验。当各点温度按1.0T 4)更换上下齿压板,其压指采用高强度材料 40Mnl8Cr3代替原来的1Crl8Ni9Ti,从而减小压指 的变形量,保证铁芯的压紧度。 5)更换受损的定子线棒。 2005年7月21日铁芯装配完工,7月22日进 行铁损试验。 ・磁通密度折算时,新安装机组铁芯齿部温升不应超 过25℃,温差不应超过l5℃。试验持续时间为 90min;2)国标SD287--88(水轮发电机定子现场 装配工艺导则)要求,按测量绕组感应电压值计算 实际磁感应强度(磁通密度)应在1.0T左右,最 低不应低于0.9T,否则应改变励磁绕组匝数。 48・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 小水电20O7年第4期(总第136期) 技术改造 Ai=LFe×hi=137.75×7.4=1 019.35ern ̄ 3试验参数计算 3.1发电机有关参数 1)发电机型号SFWG10---76/4870,额定功率 10blW,额定电压6.3kV,额定电流1 018A,额定 转速78.9r/min,额定功率因数0.90(滞后),额定 频率50Hz。 4)定子铁芯轭部平均直径: Dj印=Dl—hj=487—7.4=479.6cm 5)定子铁芯轭部重量: Cj=II×Dj印×Aj×y×103=3.14×479.6× 1 019.35×7.65×10一 11 743kgf 2)新换硅钢片型号:冷轧50DW310,其比重 6)励磁线圈匝数(一次匝数): 7=7.65gf/cm3。 3)定子铁损试验所需的基本数据和计算图示 如下(见图1): 定子铁芯外径:D1=487cm 定子铁芯内径:D,=452cm 定子铁芯高度:L,=145cm 通风沟宽度:b=0(本厂发电机无径向通风沟) 通风沟数量:r/.=0 定子槽深:h =10.1cm 铁芯叠压系数:K =0.95 2 II hi ———-1卜—一 厂]- ’| 目 二T. -| lE l - < JE审 E±一 }= 仁#== 图1 定子铁损试验计算图 3.2励磁线圈匝数与励磁电流计算 1)定子铁芯有效长度: LFe=KFe×(Ll—nb)=0.95×145=137.75cm 2)定子铁芯轭高: h;=(Dl—D2)/2一h。=(487—452)/2— 1O.1=7.4cm 3)定子铁芯轭部载面积: =丽UI×108 = 44 50 1—4× ×  019 35 10 . × 000×1^ 08u  . =16.79匝 式中: 为励磁线圈电压(V),本厂发电机 铁损试验一次电压采用380V厂用电;.厂为电源频 率,f_-50Hz;B为磁通密度,B=10 000(G);取 为16匝。 7)测量线圈(二次)可按电压表、瓦特表电 压量程选定 电压。再按 计算出二次匝数 (取整数值),即: =U2,u 。 8)励磁电流(一次): ,= 一 一 : :鱼 : 16 =188.24(A) 式中:蚴为定子铁芯轭部单位长度所需要安 匝数,一般取蚴=1.8—2.4(Affcm);II×D冲× 蚴为定子铁芯轭部周长全部安匝数(At)。 4试验方法 1)根据励磁电流选择导线。考虑到导线长时 间载流过热,所选择的导线载流量应大于1.4倍的激 磁电流,每—m 按4A计算,导线绝缘应完好无损。 2)测量线圈(二次)与励磁线圈(一次)的 空间位置互成9o。分布。绕线时应尽可能穿在机座 内壁接近处,使测量尽可能准确。 3)沿圆周上、中、下位置选1O个温度较高的 点做好记号,并测量铁芯初温及室内温度,并作好 记录。 4)按下图接线(见图2)。 ・49・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 技术改造 v电源 图2发电机定子铁芯铁损试验接线图 5)详细检查接线无误后方可投入电源,分别 记录电压、电流、功率及频率后,切除电源,初步 计算铁芯磁通密度为8 000 10 000G方可进行正式 试验。计算如下: B= (G)×l08 6)试验时间为90min,每隔30min记录1次数 据,并随时用红外线测温计测量铁芯各部温度。 7)试验过程中的安全措施与注意事项: ①试验必须由试验组织机构统一指挥。 ②有专门的安全人员检查安全注意事项,防止 无关人员进入试验场所。 ③记录铁芯温度的工件人员,不得用双手同时 接触铁芯表面,以防触电。 ④试验中若发生铁芯任何一处温度超过规定值 100 ̄C,或个别地方发热厉害、甚至冒烟发红时。 应立即停止试验。 5试验操作 1)试验组织机构人员到位,记录原始温度 (若进行噪音测量也应记录原始噪音数值)。 2)试验开始,试验人员进行操作,合电源, 全面检查铁芯各部有无异常;严密监视电压、电流 各表计情况并进行记录。若有异常如冒烟、局部发 热、异常声响等,立即切开电源,停止试验。 3)通电5min后暂停试验。检查核实试验情况是 否正常,并根据记录本的数据计算磁感应强度应在 8 0130—10 000G范围内,否则应改变励磁绕组匝数。 4)开始90min持续试验。每30min记录1次各 测量表计读数及温度值,有经验的试验人员还可用 单手触摸铁芯表面,寻找局部过热点,发现局部过 热点立即对其进行重点测试。 5)到试验时间,切断电源,结束试验。 ・ 50・ SMAIL HYDRO POWER 2007No4,Total No136 6)试验数据如下(见表l、表2): 表1铁损试验记录 时间 激磁电压 激磁电流 二次电压 总损耗 (min) UI(V) JI(A) (V)P10/50(W) 0 390 103.75 120 13 589.33 3o 390 108.75 120 13 798.4 60 388 108.75 119 14 1o2 90 388 115 ll9 14 527.3 室温:26.7℃ 总损耗: 14 527.3W 表2温升试验记录 时间 T3 to t 7:5o 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 8:加 .5 .5 28 28 28 .9 .9 .5 -4 .5 26.7 8:5o 28.5 28.5 3o 3o 3o 3o .5 .5 .5 9:加3o.5 31.8 31.2 32 32.1 31.5 32 31.7 31.8 31.4 .8 最高温升:1.6℃ 最大温差:4.3℃ 6试验数据计算分析 1)90min磁通密度:B t-/1 (G)× l = 38 8 ×lO*=10 721.07(G) 2)10 000G时的铁损: PIO:P( ) :14 527.3×(10 000/ 10 721.07) =12 564.66(W) 3)单位损耗:P10/50=PIO/G 12 564.66/ 11 743=1.07(W/kg) 4)定子铁芯为高导磁低损耗的冷轧50DW310 型硅钢片,根据厂家技术标准为90min试验后单位 铁损不应大于1.625W/kg。试验结果是90min试验 后铁芯单位铁损为1.07W/kg,单位铁损合格。 5)90min试验最大温升为1.6 ̄C,最在温差为 4.3 ̄C,小于国家标准规定的“新安装发电机组最 大温升小于25cI=,最在温差小于15 ̄12”的规定。 由试验数据叛定定子铁损试验合格,定子铁芯安 装质量良好,可以进行下一道工序定子下线施工。 ■ 熊东亮(1971一),男,工程师,主要从事水电厂机电 设备安装、监理、检修及运行管理工作。 EITlail-,pandaxdl@yahoo.c彻.cn 责任编辑吴昊