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浅议SKT型跳汰机的改造

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机械与设备 浅议SKT型跳汰机的改造 陈 刚 (太原轨道交通装备有限责任公司。山西太原030000) 【摘要】近来由于煤矿机械化采煤程度提高,对煤炭开采的 态的时间并无明显增加,并且在水流下降后期,床层大部分已经紧 密,分层作用几乎完全停止,这时有吸啜分层作用存在,风量加大 后,较多细颗粒低密度物料进入底层,造成精矿损失。跳汰机中煤 无选择性增高,从而造成混入煤炭中矸石等其他杂物增加。对选煤 厂而言,这样容易造成跳汰机不正常运转。结合某选煤厂所用的SKT 类跳汰机的实际情况,进行了简单改造,取得了良好的应用效果。 【关键词】选煤厂;SKT型;跳汰机;改造 概述 跳汰选煤,是指物料主要在垂直升降的变速水流中,按密度分 选的过程。由于工艺流程简单、设备操作维修方便、处理能力大且 有足够的分选精度,在煤炭分选中占有十分重要的地位。跳汰机作 为选煤生产过程中最为关键的分选机械之一,是决定整个选煤厂能 否取得最佳效益的核心设备。SKT类跳汰机结构紧凑,工作可靠, 调整灵活,操作方便,物料分层精度高,分选效果较好,所以在跳 汰选煤厂应用得特别广泛。 1存在的问题 某选煤厂为用户型选煤厂,年处理能力为150万t,使用的重 力分选设备为一台国产SKT-14型筛下空气室跳汰机。这台筛下空气 室跳汰机小时处理能力为180t,入选粒度为0 ̄50mm的不分级原 煤。该跳汰机为两段(矸石段、中煤段)三产品(精煤、中煤、矸 石)跳汰机,机体为装配式结构,各段用螺栓联接;矸石段有2个 跳汰室,中煤段有3个跳汰室,每个跳汰室有一个与侧壁连在一起 的空气室,以形成U形振荡水流;跳汰机筛板为锥形筛孔,可减少 阻塞现象;采用电控气动滑动风阀,风阀结构简单。 近来由于煤矿的整合,机械化采煤程度提高,对煤炭开采的无 选择性增高,从而造成混入煤炭中的矸石等其他杂物增加。该选煤 厂的来料中自然级和碎级综合后的结果为0.5~50mm粒度级中 +1.8g/cm 密度级由2000年设计时的12.41%增加到2009年的21 %左右(具体指标见表1)。这样对选煤厂的直接冲击就是跳汰机不 能正常运转,分选作业受到了很大影响,具体表现在:(1)跳汰机 矸石段振幅不够,分层不清,矸石段排料口损失增大;(2)矸石段、 中煤段用风量加大,吸啜作用增强,轻物料细颗粒透筛加大,造成 低密度物料损失:(3)中煤排料口损失增加,溢流口污染增大;(4) 分选效果变差,错配物总量增加。 表1入选原煤浮沉试验对比 密度绒 量M1年没计B 浮汛试验 2009年3 浮抒e试验 /喀 cm ) 产 % 聚 ‰ 产磷 镌 荻 % l 2 3 4 5 l 3f) 9.《l《l 4.9S 4 22 5.OO l l{} 1. I 4拽32 };_7S 舶 f 1q 1.40一1. 1 l9.2 lS.39 l6 黼j 1“.17 l SII—1 ) 5.85 25.辩3 6.4毒 25.5S I.60一1.80 S,l4 35 5。74 37 14 +1.8{) i2.4l 72.7S 21.1 79 59 台计 l()().1扪 20 lS llX1.00 27 72 2问题的分析 针对上述具体情况,我厂技术人员对全厂作了全面考查和分析, 找到了跳汰机分选不正常的主要原因,即入选原煤中矸石含量与设 计时相比变化较大。跳汰机矸石段矸石含量较大,上升水流的阻力 过高,造成振幅不够,导致上升前期床层举起的高度较低,分选过 程中床层的松散度较差,床层得不到充分松散和分层。同时由于入 选原煤中矸石含量较大,下降前期的下降水速增加过快,造成床层 过早紧密,从而缩短了一个周期中有效分层的时间。为了保持床层 在整个过程中能达到必要的松散度,需要加大风量和筛下补充水 (顶水)量,使床层在此期间能举到一定的高度。但维持床层松散状 段存在同样的问题,原因是二段污染物(矸石)量大,中煤段分层 不清,中煤排料口损失增大,精煤溢流口污染增大,从而使跳汰分 选效果变差,错配物总量增加。 3改造方法 查出原因后,把原来跳汰机矸石段的排矸形式做了调整,矸石 段、中煤段的筛板倾角也根据原煤质量的变化而随之改变了。具体 变化为:跳汰机矸石段由原来的正排矸调整为负角度的倒排矸,排 矸装置由安排在中煤段和矸石段的尾部[见图1(a)]调整为安排 在跳汰机箱体入料端和矸石段的接口处[见图1(b)];矸石段筛板 的倾角由原来的2.0。调整为-5.0。(调整指标见表2);由于中煤 占全部入选原煤的比例下降,中煤段筛板倾角由原来的2.5。调整 为2.0。。 l矸石 l中煤 i砰石 {tl}J煤 ) 1.矸石段的筛板2.排矸口3.中煤段的筛板4.排中煤口 图1跳汰机排矸装置的比较 表2筛板矸石段、中煤段的调整指标(。) 顾戮 瞢F 段瓣板 中煤段瓣板 倾角 倾角 改造前 2.fI 2.5 改遗话 一S.《J 2 《) 通过调整跳汰机矸石段第一室床层中分层好的矸石在负角度大 倾角的作用下迅速排出,矸石段第二室上升水流的阻力明显降低, 上升前期床层举起的高度合理,分选过程中床层的松散度较好,床 层得到充分的松散和分层。下降前期的下降水速变缓,床层紧密时 间延长,床层在整个过程中能达到必要的松散度,物料有一个较长 的有效分层时间。同时由于矸石排放快,风量和筛下补充水量比原 来有较大的降幅,振幅也能达到既定标准。跳汰机矸石段的问题解 决以后,中煤段分层不清、中煤排料口损失增大以及精煤溢流口污 染增大等问题随之解决。水流下降后期有吸啜分层作用存在,风量 降低后,细颗粒低密度物料虽然也有部分进入底层,造成精矿损失 现象,但与技术改造前相比,精矿损失的比例有所降低。 4应用效果 从3个多月的使用情况来看,精煤灰分由2010年1月的月 综合l0.23%降到2010年4月的月综合9.76%,达到了焦化厂 对精煤的灰分要求。跳汰机的用水量4月比1月少用7 000 m。。 跳汰机用风量4月比1月少用1 500 1Il3。由于洗水用量降低,煤 泥水处理作业变好,起泡剂、捕收剂和絮凝剂等药剂用量均不同程 度地降低,选煤生产过程中吨煤成本下降,精煤的质量更易于控制。 参考文献: 【1】解国辉谴矿工艺f^,r1.徐州:中国矿业大学出版社,2006. [2】杨立忠.选煤机械『M1.徐州:中国矿业大学出版社,2006. [3】胡永生.重力选矿fM1.北京:煤炭工业出版社,1994. 2013.07 l 355 

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