论文之窗 1
低渗油藏co2吞吐増产新模式探索
路大凯
(吉林油田公司油气工程研究院吉林松原138000)
摘要:吉林油田具有丰富的co2资源,拓展co2驱油应用领域,充分发挥(:〇2膨胀降黏、改善流度的增产机
理,在单一呑吐增产的基础上,结合油藏开发矛盾,创新开展复合吞社、区块整体吞吐及分层呑吐试验。本文重点阐 述不同吞吐方式的增产作用机理及设计情况,现场应用均取得较好的应用效果。
关键词:低渗油藏;
吐;复合吞也;区块整体吞吐•,分层吞也
吉林油田具有丰富的co2资源量,立足资源优势加快发 展非常麵由狱,_
纖水作为驱散质,碰麵油
提高了 us%。说
明
采fW为687%;对比00^*轉 雜
棚
制
纖
中
气
效率、降低原油黏度、提高压力保持水平、动用低渗储层等 方面有独雛势。
单一〇〇2吞吐^®到一趙
窜、水滝的同时,大对I高了^^低渗透岩心的采收率。
果,但是注水开发老油田油藏雜复杂,剩余油资源分布零 散,单一模式已不能适应现阶段的开发需求,需要突破传统
%
/40
0#2藝味
CO挪的麵范畴,拓Mffl领域,麵油
跡方法,积极寻求改餅^WJ狱手段,借
吐等新模式,提高措臓果,为老油田稳产提供工程技术保障。
0.1 03 0.5 0.7 0.9
注入量/PV
1.1
图1注入压力与采收率对比曲线
1.3应用情况
1 co2复合吞吐
1.1作用簡
针娜重的油撕展〇〇2复
缔
研
C0跑沫复合吞吐技术先导试验两口井,优选“A1”和
“A2”两口高含水油井,开展单一C〇2吞吐和(:02复合吞吐 对比试验。Al、A2两口井主要在注水区,由于窜流严重综 合含水大于90%,采出程度低(10% ~ 15%),剩余资源潜 力大,具备措施挖潜潜力〇 “A1”采用C02复合吞吐,设计
究,有效应用高效的表活剂体系,交替注入气体及表活剂溶
到3gw的《
乍用,扩;脆
注入200啲液細2、200 m3的YQY-I型表面活性剂体系, 采用交替注入方式,交替段塞100m3; “A2”采用单一吞吐,设计注入200t液态C02〇措施后两种吞吐方式增产规律 差异明显,C0跑沫复合吞吐试验后液量大幅上升,含水下 降13.6%,原油黏度下降20%以上,而单—C〇2#吐i纖的产 液量和含水均有小幅糊。
15位与繊織紛m
压
xwws的作用。同赃
力的
形
成,为
纖趟聲阶段,随紙
目
^Wrm
1.2麵研究
模拟油藏条件选择人造贝雷岩心(7jC测渗透率12 x 10- 3呵2,孔隙度11%),先鄺冰驱,然后徵EiCO香吐,最后 交#liAco与表活剂开展复雜吐实組稀,ax压力和采 收率随注入量变化(见图1)。低渗透岩心前期水驱压力为35
2区块整体吞吐2.1作用机理
以注采单元为研究单位,充分发挥吞吐改善水驱的作 用觀,犹选生产层位相同、油层连通程度高、平面上相邻 的多口油井组合成一个开发单元,通过集中有序注气,扩大 注入半径及二^化碳在地层内的波及范围,有效动用井间剩
MPa,棚踩收率为445%;中期00纖WffiXBg力離降为
33 MPa,〇〇2§0垢采轉为571%,对比水驱提高了 12.6%; 后期C0跑沫复合吞吐时,注入压力为5.2 MPa,对比(:02吞52 ■石油知识双月刊
表1措施后含水及原油黏度变化情况
m \\
W 吞吐方式 产液顧m3-d-ll
含水/% 原麵度/(mPa.s)
增产/tmma mm
93.1
msm
mrnm
m2
1
AA12 C单O一復C合02吞S吐 吐 385
1103
90
79925
9826B
76m
259
3836
1
余油,同时焖井、同时生产,达到从整体上改善水驱幵发效 果的目的,为低渗透油田幵发后期的增产挖潜提供新手段、 开辟新方向,有利于实现油田高产稳产、提高采收率。
2.2实验研究
物模实验模型尺寸为45 x 45 x 5cm,主要选用 (80 ~ 100目、60 ~ 80目、40 ~ 60目)石英砂填制平板模 型,厚度1.5cm、2.0cm、1.5cm,岩心渗透率约20mD,平均孔 隙度10.8%,含油饱和度50.9%。模拟反五点注采井网(见图 2),注入端注水,采油端模拟注气吞吐,对比单一吞吐与4 □井雛吞吐对改善水縣收率的效果。
图2平板模型及模拟注采井网示意图
通过模拟注采井网评价实验,每口井单独实施C〇2吞吐 试验,4口井总的采收率提高8.8%,平均单井提高2.2%,井 组4口井实施整体吞吐在水驱的基础上采收率提高10.4%,平 均单井提高2.6%,两种方式提高幅度对比,整体吞吐对比单 一吞吐平均单井采收率提高0.496,提高幅度18.8%,说明整 体吞吐井与井之间能够相互形成干扰,扩大注气波及体积, 启动井间剩余油的作用,从整体上改善水驱开发效果。
2.3应用情况
优选M128区块1个注采井组,1注4采,该区块储层连通 性好,油藏封闭性好,开展整体吞吐先导试验,探索改善水 驱开发效果的技术对策,区狐隙度13_696,渗透率20mD,原 油黏度69.3mPas,密度0_9g/cm3,地层压力7.5MPa (原始9.2 則
,采裤2鐵采出酿23.4%,剩余资源潜力大。试验区4口采油井平均单井设计C02 20CX用量强度l〇t/
m,注入速度0.8~*1.2t/min,注入压力3.5MPa,焖井时间30^〇
措施后见到较好的增产效果,含水下降2%,平均曰增液10t, 曰增油l.〇t,增油幅度50%,有麵12个月,累计增产340t,平 均单井增产85t,对比单井吞吐平均单井增产提高15t,提高幅 度21.4%,区块整体吞吐对比单井吞吐增产效果明显,井组开 发形势好转,在弥补递减的基础上,能够实现增产,油藏开 发指标明显提升,实麵由藏整体开翅果改善。
2019年第2期
3分层吞吐
3.1作用机理
低渗储层开发层系多、层间距大、非均质强,压力系 统差异大,层间矛盾问题尤为突出,严重影响油田采收率, 如何找到潜力井、如何使有限的(:02更多地进入致密层位和 剩余油更多的部位、如何减少〇)在优势通道逃逸和存留、 如何实现co2与原油充分接触是提高吞吐试验效果重点考虑 的问题,为此针对性地开展分层吞吐,使有限的co2进入剩 余油较高的区域与原油充分接触,提高增产效果。
3.2实施情况
结合产液剖面测试结果,分析储层分层产液情况, 针对性地优选吞吐井层,设计封隔器进行卡层,注入
C:〇2,保障002能够进入目的层,现场优选一个注采井组,
开展分层整体吞吐试验,设计6 口井12个层段,累计注入C〇2 1800t,平均单井注入300t,措施后效果上升明显,日增液幅 度46%,增油幅度54%,综能水下降2%,有效期内累计增 液8790t,增油638t,投入产出比1 : 15,经济创效明显。
4结论与认识
⑴针对高含水油井应用C〇2复合吞吐的稳油控水作用 明显,肯g显著提高单井产量,为油田开发后期稳产提供技术 保障,具有较好的应用前景及推广应用价值。
(2)
区块整体吞吐,平面上形成干扰,动用井间剩余
油,在弥补递减的基础上能够实现增产,油藏开发指标明显 提升,实綱油藏雖开織果改善。
(3)
储层层间差异大、开发矛盾突出,适合分层挖
潜,通过试验C02吞吐技术能够实现措施增产的目的,对比 单一吞吐试验效果,投入产出比明显提升,经济创效明显。
参考文献
[1] 陈丽娜.浅谈葡南油田中高含水期措施挖潜的有效途径[J] •化工管理,2018, (2) : 45-46.
[2]
刘建仪,李牧,何静意,唐登济.中深层油藏注002吐可行性模拟研究[J].钻采工艺,2018,(02) :73-75.
[3]
马亮亮.C02呑吐提高低渗透油藏采收率技术
[J] ■大庆石油地质与开,2012,31 (4) : 144〜148.
[4]
吉林油田新复合表活剂呑吐增产[J].石油化工
应用,2015,(09) : 85.
[5]
刘怀珠,李良川,吴均.浅层断块油藏水平井
C02呑吐增油技术[J].石油化工高等学校学报,2014,
(04) : 52-56.
2019年第2期■ 53
吞