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组装车间述职报告.doc

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组装车间述职报告

伴随着冷冷寒冬的到来,2012年工作即将结束,本年度,在市场前景依然不容乐观,外部环境还严重影响着我们发展的背景下,我们组装车间在公司领导的英明决策下,在全体员工的共同努力下,地完成了公司所下达的钢爪生产以及阳极组装的各项工作,现将一年来的工作,向公司作以汇报:

一、以身作则,配合公司完成铸钢爪前期工作。

本年度,公司领导为了增加公司效益,大力推动项目带动工作, 铸钢爪的生产就是其中一项。为了能够切实做好此项工作,在铸钢爪生产前期,面对转岗员工多,工人素质参差不齐,业务技能不熟练的实际情况,我深入现场,到达不同的岗位,详细地向他们讲解生产的要领,以及工艺的控制,在实际生产中,我甚至手把手去教他们,从模型涂料的配比以及搅拌,到模型的装箱以及浇铸,再到中频炉的安装以及试用,我都尽我最大的努力,把我所知道的,全部传授给他们,以能够保证钢爪制作的顺利完成。目前,铸钢爪人员已能够很好地掌握生产的每个步骤,每个细节,能够生产出合格率达95%以上的阳极钢爪。

二、身先士卒,深入现场解决实际问题。

我们生产当中的每项工作,都是看似简单,但做起来总会遇到这样或者那样的棘手问题,钢爪的制作同样如此,在生产的过程中,为了确保钢爪的合格率,我通过在现场多次观察,发现并解决了如下问题: 1、阳极钢爪表面发红。由于本次铸钢爪所使用的中频炉为1000V

中频炉,铜线圈直径较之前所使用的小,线圈高度也有所增加,炉子启动后,功率比较在,炉内铁水在熔化过程中,上下翻动速度快,这样就造成铁水内的杂质内浮到炉面上,就再一次又沉淀到了炉底,结果渣不能被很好地捞出来,最后残留在铁水内,在浇铸后,附着在阳极钢爪表面,造成钢爪表面发红。发现这种情况后,通过待铁水化成后,将炉子功率降下来,然后再进行捞渣,避免了钢爪表面发红,发白,大量氧化铝存在的现象。

2、2#中频炉线圈高温。2#中频炉自安装调试完成后,在使用过程中,经常出现线圈局部高温,线圈表面有发黑现象,以过现场观察发现,2#中频炉炉圈由于内部质量问题,造成进、回路串水,水压低,水温高,线圈里面产生气体导致水路不通,造成线圈受高温发黑,后来通过用两个冷却塔供水系统,分别供应线圈用水和中频柜用水,这样就增加了线圈水压,解决了该问题。

3、在浇铸过程中,钢爪消失模不消耗。在阳极钢爪浇铸过程中,发现有铁水在浇铸完钢爪冒口后,铁水不能再继续浇铸现象,后来通过对浇铸后的废品观察发现,钢爪与冒口之间有隔层,中间有石英沙存在,这说明模型在放入沙箱,进行装箱和振动过程中,冒口遭到了破坏,与钢爪本体产生了错位,后来通过增加操作工的责任心,避免了这种情况的再次发生。

4、中频炉炉体变细,熔化速度慢。在中频炉的使用过程中,按照我们的常理,中频炉炉体受到铁水的不断浸蚀,炉膛会渐渐变大,铁水的熔化速度逐渐增快,但在使用过程中,情况却恰恰相反,后来发现

还跟我们所使用的原材料有关系,我们熔化铁水用的是大量旧钢爪和部分的碎铁,旧钢爪表面本身杂质多,爆炸块大量残留,在化铁水的过程中,铝特别容易附着在炉壁上,这样就造成铝在炉壁上不断附集,使炉膛变细,熔化速度变慢,后来通过,在铁水化成后,将铁水倒出半炉,把渣捣进底部,然后再倒完铁水,用工具把渣捞出来,解决了这个问题。

5、钢爪表面有大量毛刺。在钢爪的清理过程中,发现钢爪外观有大量毛刺存在,这主要是由于消失模裂纹造成的,通过对现场的观

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