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桥式抓斗卸船机开斗放料速度优化

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港口科技·科研与技革 桥式抓斗卸船机开斗放料速度优化 汪成, 韦 国, 张浩涛,徐秉盛 (宁波舟山港股份有限公司北仑矿石分公司,浙江宁波315800) 摘要:为减少散状物料对卸船机大料斗的冲击,提高料斗耐磨板的使用寿命,采用在 卸船机PLC中编制控制程序方法优化抓斗开斗速度,以料斗重量传感器读数作为存料 情况的依据,设定卸船机开闭电机的受限转速。结果表明该控制程序满足卸船机实际 作业要求,能够保证设备稳定运行。 关键词:港口;卸船机料斗;控制程序;速度优化 0引 言 坏。如遇到含水量大的或流动性好的物料,卸船机 开斗速度过快,会造成冲料,卸船物料直接冲到皮 宁波港某煤炭码头卸船机自2012年5月1 带上,导致皮带物料分部不均匀,易引起后方料斗 日投人生产以来,生产繁忙,设备运行也较为稳 堵料,同时该现象会造成大量落料,增加卸船机及 定。但当遇到不理想的矿种时,卸船会存在冲料或 皮带机廊道面清理工作量。 大量物料溢出现象,导致卸船机作业结束后清理 任务繁重。更严重的是在设备运行一段时间后,卸 2解决方案及效果分析 船机大料斗发生局部变形。卸船机大料斗局部变 2.1解决方案 形有可能导致料斗钢板开裂,从而极易与运行中 为解决上述问题,对卸船机控制程序进行调 的振动给料器发生干涉,最终影响卸船机的整体 整,编制抓斗开斗速度的优化控制程序,辅助司机 安全。 进行开斗操作,在卸船机大料斗没有存料或存料 1 问题分析 很少时,适当卸船机抓斗放料速度,减少物料 对料斗的冲击。 针对卸船过程存在冲料或大量物料溢出现象 该控制程序以卸船机料斗重量传感器读数作 及料斗局部变形等问题进行分析、研究,主要是由 为判断料斗存料情况的依据。实际作业时,卸船机 于卸船机作业中的抓斗开斗过快造成的。卸船机 存在大料斗积料或少料的情况,选取大料斗存料 抓斗放料时的开斗动作是由操作司机手动操作 15 t为基础值。当卸船机大料斗重量传感器显示 的,而开斗速度需要司机根据现场实际工况及自 大料斗存料小于15 t时,程序判断卸船机大料斗 已经验及时调整。当卸船机料斗没有存料或存料 存料少,可能出现冲料现象,即开始抓斗的开 较少时,若抓斗开斗速度控制不当,可能会引起一 斗速度;当大料斗重量传感器读数大于15 t时,该 系列问题。 控制程序不起作用,卸船机抓斗可恢复全速运行。 在大料斗存料不足的情况下,如遇到较硬或 在编写程序时,须设定卸船机开闭电机的受 密度大的物料时,卸船机开斗速度过快,物料频繁 限转速来抓斗最大开度速度。当大料斗存料 冲击大料斗,易导致大料斗耐磨板碎裂、耐磨板脱 不足时:若操作司机给予电机转速指令小于该受 落,造成安全隐患。此外,大料斗后沿受冲击后易 限转速,则司机指令有效;若操作司机给予开闭电 变形,振动给料器橡胶弹簧及吊架也可能发生损 机转速指令大于该受限转速,卸船机控制程序经 · 37 - 港口科技·科研与技革 过比较也只将受限转速作为指令信号输出。经过 反复试验,将卸船机抓斗开斗受限速度设定为开 斗额定速度的45%。 度见图1。 当卸船机大料斗存料不足时,启动编制控制 程序优化抓斗开斗指令,电机转速约为540 r/min, 当卸船机抓斗全速开斗时,电机转速达到 1 200 r/arin,开斗速度快,开斗时间短,物料对料 斗冲击大。开闭电机给定速度和电机实际运行速 0 开斗时间长。控制程序作用时开闭电机给定速度 和电机实际运行速度见图2。物料对料斗冲击大 开斗速度得到优化,物料冲击得到有效控制。 ‘冒 蚪 匠 曲线1:电机给定转速 时间/ 曲线2:电机实际转速 图1 开闭电机给定速度和电机实际运行速度 0 8 委 亲 匿 图2控制程序作用时开闭电机给定速度和电机实际运行速度 为避免优化程序在设备维修、抓斗开闭度调 冲击在先期撒落的物料上,避免物料直接冲击耐 磨板及大料斗。因此,通过采用抓斗开斗速度优化 控制程序,可以有效避免司机开斗速度操作不当 导致的冲料、溢料问题。 经过反复试验,采用优化控制程序的卸船机 在开斗放料速度受限的情况下单次作业循环时 间为57.84 S,虽然相比卸船机额定单次作业循环 时间54.11 S延长3.73 S,但该控制程序能够保证 仅在卸船机大料斗存料不足的情况下才抓 斗的最大开斗速度。因此,虽然单次作业循环时 整、抓斗船舱内放料等其他特殊工况下影响抓 斗的开斗速度,优化程序作用的范围仅在抓斗 达到正常放料高度且小车处于卸料位置时,优 化程序才判定司机准备将抓斗物料卸在大料斗 内,并可在大料斗存料不足的情况下抓斗 开斗速度。 2.2效果分析 当卸船机大料斗存料不足时,控制程序优化 抓斗开斗放料速度,保证物料在相对较长的时间 内逐步从卸船机抓斗中落至大料斗内,因此大料 间略有增加,但从整个卸船流程考虑,由于大料 斗存料不足的工况一般仅发生在卸船流程刚开 (下转第52页) 斗内单位时间内物料减少,不易造成冲料、溢料等 现象。同时,由于抓斗放料速度慢,后续的物料先 · 38 · 港口科技·港口管理 7结语 能定位。在各区域港口竞合越发激烈的市场环境 中,统筹谋划新港区发展带来的区域港口结构调 整和布局优化问题,明确未来10~20 a港口的发 展方向,应成为未来我国沿海港口发展重点关注 的领域。 国家区域战略实施、产业调整、经济社会 环境变化等带动新港区的开发建设,新港区的开 发建设扩大原有港口的布局范围、服务市场和功 (上接第38页) 始作业的一小段时间内,持续时间较短,可见该 控制程序对整个卸船作业效率影响有限。 3总结 且改善设备的使用工况,延长卸船机耐磨板使用 寿命。 来, 蒌 通过判断卸船机料斗的存料情况来卸 斗变形也得到有效控制。因此,该项目在实际生产 船机抓斗放料的速度,不仅可以有效地控制卸船 中值得使用和推广,同时也可以为其他技术改造 机大料斗物料冲击,减少不必要的落料、溢料,而 (上接第41页) 提供借鉴。 从表3可知,杆1、杆2、杆3、杆4和杆5中 受到最大的应力o-=1 434.60 kg/em2,o-<[o-1,各杆均 满足强度要求。 2015年投人使用后,2 a内增加利润共计3 149.9 万元,取得较好经济效益。同时,门机的起升高度 比原来提高7 In,抓斗起升到最高点时刃口底部 比空载的10万吨级船舶甲板高出2-3 m安全余 量,降低抓斗磕碰舱口安全事故的发生概率,避免 经济损失与人员伤亡,对设备的安全运行和生产 具有一定的意义。 3结论 1.4象鼻梁头部拼接工艺 原象鼻梁头部距象鼻梁头部滑轮组中心轴距 离处有1条拼接焊缝,为避免焊缝集中,保证象鼻 梁改造后对本身整体结构破坏降到最低,与原拼 接焊缝向后错开300 mm割掉,进行现场对接,新 旧象鼻梁头部切割与焊接位置见图10。焊接完成 后,对焊缝进行探伤 查。 (1)在不改变原门机起升钢丝绳的情况下,确 定梨形绳套与c型快速卸扣的型号、宽槽滑轮的 具体尺寸,设计象鼻梁头部钢结构。 (2)分别对改造前后的起升钢丝绳角偏量、头 尾滑轮中心线进行对比分析,改造前后支持绳角 偏量分别为1.031。和1.260。,变化不大,开闭绳角 偏量没有变化,对钢丝绳的使用寿命没有影响。 (3)对改造后象鼻梁进行强度校核,满足强度 要求。 (4)f-1机起升高度的提高增加码头停靠10万 吨级(15万吨级减载)货船能力,取得较好的经济 效益。 图10新旧象鼻梁头部切割与焊接位置 2经济效益和社会效益 参考文献 [1]何培新 钢抓斗卸船机所用的钢丝绳梨形绳 套卟港口装卸,2009(1):183—185. 改造应用后,门机作业能力得到提高,增加码 头靠泊10万吨级(15万吨级减载)货船能力, ·[2】陈昆,胡吉全,钱开元,等.门座起重机象梁结构 设计的研究卟港口装卸,2008(2):11—12. 52· 

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